田湾核电站“地下长龙”给焊好了!

2015年2月10日,田湾核电站迎来了一场国家级的大考。来自全国各地的60多名焊工齐聚3号机组现场,比试起了真本事。大家得在规定的8小时内连续手弧焊接,用的还是俄国人提供的那种难伺候的焊材。这材料的温度窗口窄,容易飞溅,还不好成型,稍微有点差错就可能被刷下去。经过激烈的比拼,最终只有18人拿到了“入场券”,获得了继续工作的资格。 拿到资格证后,焊工们把目光投向了施工现场。2015年6月10日,第一道焊口正式起弧;2016年4月13日,4号机组的第一把焊枪也点燃了。焊工们在狭小的空间里做着“绣花活”,靠着手感找熔池,还要时刻留意“耳朵听”、“眼睛看”和“脚找节奏”。特别是在焊接复合层的时候,他们甚至得钻进直径不足60厘米的“铁筒”里干活,汗水和铁粉混在一起,一蹲就是两个小时。每完成一道焊口,都要经过外观检查、无损检测、硬度测试、金相检验四重关卡,外加业主、监理、第三方、施工、设计、制造、安装七方设点见证,真正做到“谁签字、谁负责”。 为了完成这条“地下长龙”的焊接任务,项目部可是下了狠功夫。他们在焊材验收环节建立了“一码一档”制度,从厂家合格证到现场探伤报告全部扫码归档,确保每一根焊条都能追溯到“出生证明”。针对管壁厚、管径大、拘束度高等难点,他们先后完成了4项工艺评定。每一项评定都由核安全局现场见证,数据不达标的话就得推倒重来。等到真正开始焊接的时候,他们给每个步骤都定下了严格的规矩。 当最后一声清脆的提示音响起的时候是2016年4月2日。那天随着超声波检测仪发出合格信号,田湾核电4号机组最后2道主管道焊口也宣告通过验收。至此,3、4号机组共计72道主管道焊缝全部一次通过验收。这个成绩可是相当了不起了!它标志着国内在建核电项目中难度天花板级别的焊接任务圆满收官。 要知道这条“地下长龙”可不仅仅是数字上的堆积。它是反应堆冷却剂系统的关键部分,由4条并联环路组成。热段把高温高压的冷却剂送到蒸汽发生器;冷段则把乏热冷却剂带回反应堆压力容器;中间还得靠过渡段和主泵来衔接。整条环路现场接头一共36道,全部按最高等级I级焊缝标准执行。任何一道出现瑕疵,都可能让整座机组面临停建的风险。 为了保证这个安全系数极高的系统不漏水,项目部在检测方面也是费尽了心思。整条环路焊接完成后,他们组织第三方机构进行氦质谱检漏。检漏结果显示泄漏率低于百万分之一!这个数字可比设计目标要低得多了。这么牛的成绩背后其实藏着不少秘密武器:焊前预热加上层间保温;焊后热处理加上局部回火;全过程数据化记录……当最后一组数据定格在“合格”两字时现场响起了掌声——这是对匠人精神的最好注脚。 从时间线来看这也是个了不起的成就:3号机组用时680天;4号机组用时677天——两条“地下长龙”竟然在同一天收弧! 至于具体的时间节点分别是:2015年2月;2015年2月10日;2015年6月;2015年6月10日;2016年;2016年4月;2016年4月13日;4月2日;4月13日;6月10日——这些时间点都成了见证历史的时刻。 还有一个特别的日子就是田湾核电站——这个承载着无数心血和希望的地方——终于把这条36道I级焊缝零漏率的“地下长龙”给焊好了!