兰州石化高密度聚乙烯装置创新驱动提质增效 老装置焕发新活力连续刷新产能纪录

问题—— 作为投用近30年的老装置,兰州石化17万吨/年高密度聚乙烯装置一度面临“产能释放受限、连续运行能力不足、转产损耗偏高”的多重压力。

随着市场对聚乙烯产品质量稳定性、供货及时性以及牌号多样化提出更高要求,装置在高负荷运行中暴露出关键短板:一是产品输送环节压力不足,影响下游工序衔接;二是部分牌号切换时过渡料偏多,协议品增加导致效益流失;三是企业推进产品结构调整、开发氯化聚乙烯基料等新用途时,对装置适应性提出新课题。

原因—— 从生产规律看,老装置长期运行后,部分系统能力与当前高强度、长周期生产需求不匹配,尤其在输送、切换等环节对工况波动更敏感。

与此同时,新产品开发与牌号拓展使工艺窗口更窄,稍有偏差就会在质量指标上体现为波动,进而影响产品合格率与交付节奏。

再加上行业竞争加剧、成本压力加大,单纯依靠“保运行”已难以满足“稳产量、优结构、降成本”的综合目标,需要以问题为导向开展成体系的攻关。

影响—— 瓶颈不破,最直接的影响是产量难以稳定提升,装置高负荷生产难以持续,甚至会出现“产量刚达标、关键设备却跟不上”的情况;其次是转产周期长、协议品偏多,会拉高单位产品成本,削弱市场竞争力;更重要的是,在产业链层面,聚乙烯作为基础化工材料,稳定供应关系到下游加工企业生产节奏,尤其在西北地区相关产业集聚发展过程中,原料保障能力直接影响企业规模化与集群化发展空间。

由此可见,破解老装置“卡点”,不仅是企业内部的增效课题,也是保障区域产业链稳定的重要环节。

对策—— 围绕突出矛盾,兰州石化以全员协同、技术骨干牵头的方式推进重点攻关,形成“设备挖潜+工艺优化+管理提升”的组合拳。

一是以“闲置设备再利用”打通输送瓶颈。

针对风机输送压力不足导致产品无法稳定送往下游工序的问题,装置组织现场论证,梳理可用资源,将一台长期闲置的风机纳入改造方案。

在满足规范要求前提下,通过参数优化与反复调试,实现输送压力长期稳定,为高负荷连续生产扫清关键障碍。

据测算,改造后装置产量较此前提升近10%,装置连续两年刷新运行水平,年度产量达到17.6万吨,超额完成任务目标,月均运行天数也由26天提升至30天以上,连续稳定运行能力实现跃升。

二是以“操作参数精细化”压缩转产时间、减少协议品。

针对5000S转产至L5200时过渡料偏多的问题,岗位员工牵头成立攻关小组,对近一年转产数据进行系统梳理和对比分析,围绕催化剂切入时点与关键控制参数开展多轮试验,最终形成可复制的优化方案:提前3至4小时切入L5200催化剂,并对5000S的关键参数进行小幅调整,使后续牌号粉料更快达到指标要求。

优化后,单次转产用时由8小时缩短至3至4小时,协议品量明显下降,为提升装置有效产出、降低损耗提供了直接支撑。

三是以“市场牵引的产品与服务优化”提升综合效益。

装置在稳产提效的同时,围绕客户需求改进包装与交付方式,推动从“按传统习惯生产”向“按市场需求优化”转变。

通过与营销端联动、面向下游加工场景进行适配性改进,既有助于提升客户使用便利性,也为企业进一步挖掘降本空间、拓展服务附加值打开了通道。

前景—— 当前,我国化工行业正加快向高端化、智能化、绿色化方向迈进,存量装置“提质增效”成为不少企业实现竞争力再塑的重要路径。

兰州石化高密度聚乙烯装置的实践表明,老装置并非只能“低负荷保安全”,只要坚持以数据驱动的精细操作、以问题牵引的工程改造、以客户需求为导向的产品结构优化,就能在稳定运行基础上实现产能充分释放和成本有效下降。

下一步,随着装置持续拓宽牌号、强化长周期运行管理,并在节能降耗、清洁生产等方面进一步发力,其对区域基础材料保障能力和企业经营质效提升的支撑作用有望持续增强。

同时,这种“用存量装置做出增量价值”的路径,也为同类企业推进设备更新、工艺升级与管理变革提供了现实参照。

兰州石化的实践揭示,制造业转型升级并非只有"建新厂、换设备"的单一选项。

在老装置里植入创新基因,用技术杠杆撬动存量潜能,这种"老树新枝"的发展模式,既符合当前新型工业化建设要求,也为传统工业城市高质量发展提供了现实启示。

当越来越多的"老字号"装置焕发新生,中国制造业的韧性必将得到进一步增强。