吉化揭阳分公司质检团队自主创新破解检测难关 ABS产品检验效率跃升六成

在中国石化吉化揭阳分公司质检分析中心,一场围绕ABS产品初检环节的技术攻关,展现出基层职工立足岗位解决实际问题的创新担当。

通过跨界借鉴与协同攻关,这支质检团队成功将检测效率提升至新高度,为化工产品质量管控探索出可复制的创新路径。

长期以来,该公司ABS产品初检工作面临诸多困扰。

检验人员依靠肉眼配合放大镜进行杂质识别,不仅劳动强度大、效率偏低,更难以完全规避漏检风险。

作为质量管控的第一道关口,初检环节的薄弱直接影响后续工序成效。

分析检验工程师张柳深知,必须从检测手段上实现根本性突破。

为寻找破解之道,张柳展开系统化调研。

她在化验室反复试验各类辅助工具,利用业余时间查阅专业文献,试图找到既能提高检测精度又能提升工作效率的技术方案。

传统移动光源无法穿透粒料堆积层,高倍放大镜则因视野狭窄制约检测速度,现有技术路径均存在明显局限。

转机出现在一次深夜资料检索中。

张柳发现农业领域使用的种子灯检台采用上下双LED背光设计,能够清晰识别种子瘪粒等微小缺陷。

这一跨行业技术方案与ABS粒料检测需求高度契合——平铺检测配合透光显形,恰好能够解决杂质识别难题。

经过参数比对与可行性论证,她迅速向中心主任提交采购申请。

设备到货后,团队很快发现新问题。

灯检台缺少边缘围挡,导致ABS粒料在倾倒过程中四处滚落,不仅增加工时损耗,散落样品的二次污染还可能影响检测结果准确性。

分析三班班长张玉主动承担设备改造任务。

他从丁二烯样品分析使用的密闭隔离箱获得启发,选用透明亚克力材质制作围挡,既能防止粒料散落又不影响光线穿透。

经过精确测量与反复调试,一套四面围挡配合斜角导流口的检测槽成功安装,实现了设备功能的完善升级。

改造后的检测系统投入使用,效果立竿见影。

数据显示,新设备使ABS产品检出准确率提升50%,检测时间缩短60%,同时实现了零撒落、零损耗的目标。

这不仅大幅降低了检验人员的劳动强度,更从源头筑牢了产品质量防线。

这次技术创新的成功实践,折射出石化企业推进质量管理现代化的内在需求。

随着市场对产品质量要求日益严格,传统检测手段已难以满足精细化管控需要。

从跨行业技术借鉴到协同攻关完善,该团队的创新路径具有重要示范意义——既要善于发现问题本质,又要勇于打破思维定势,更要注重团队协作形成合力。

业内人士认为,基层职工立足岗位开展技术革新,是企业创新活力的重要源泉。

当前,化工行业正处于高质量发展关键期,迫切需要将一线职工的实践智慧转化为推动技术进步的现实动力。

吉化揭阳分公司的这一案例表明,只要给予充分的创新空间和必要的支持保障,基层团队完全能够在解决实际问题中释放巨大潜能。

一台跨界引进的种子灯检台,经过本土化改造升级,最终成为守护产品质量的利器。

这个看似不大的技术革新背后,凝聚着基层职工敢于担当、善于创新的可贵品质。

在推进制造业转型升级的进程中,正是千千万万个这样的微创新汇聚成推动产业进步的强大力量。

从发现问题到破解难题,从个人攻关到团队协作,吉化揭阳分公司质检团队的实践启示我们:立足岗位、深耕细作,每个普通劳动者都能成为企业高质量发展的重要推动者。