炼钢厂:炼钢工序是“吃掉”能源还是“生产”能源

为了在这个季度赢得开门红,炼钢厂把提升转炉蒸汽产量当成了头等大事。因为这决定了炼钢工序到底是“吃掉”能源还是“生产”能源。为了让每吨钢产出更多蒸汽,厂里专门组了个攻关队,抓住“高效产出”和“回收优化”这两个重点开始干。现在蒸汽产量真的突破了新高,这就给接下来的能源回收、省钱增效打下了很稳的底子。 攻关队的人跑到现场一查,发现两个大问题:一是烟道漏气太多,换热效率太差,蒸汽跑冒滴漏严重;二是运行参数跟炼钢的节奏不对路,回收总是慢半拍、不彻底。针对这两点,他们想出了“硬件升级加工艺调整”的办法。 先把设备修修好。他们对烟道系统动了不少手术:重新规划冷却水管的位置,让温度分布均匀些;调整受热管的角度,好让它能多接触高温烟气;还用那种“手术割补法”,把漏点都给补上了。另外还时刻盯着软水质情况,防止结垢腐蚀坏了设备。 在工艺这块,他们做了正交实验,定下来汽包的最佳压力是2.2兆帕,既安全又高效。还根据冶炼节奏来调补水策略,比如在吹炼中间多加点水,让蒸汽产量在这段时间达到顶点,这样就能让“蒸汽生产”跟得上“炼钢节奏”。 坚持这么搞了一阵子后,厂里的蒸汽产量每个月都在往上走,一年下来能省好几十万块钱。这个项目还用了精益管理的法子,不光提升了效率,还攒下了一套能复制的经验供别的厂子参考。 项目负责人侯晓春说:“下一步我们还想加个蓄热器来挖挖潜力。”炼钢厂表示以后还要围绕绿色制造和循环利用接着攻关,给企业和行业的低碳转型出把力。