青岛地铁施工攻克28‰陡坡运输难题 自主创新电磁制动技术获全线推广

问题——在城市轨道交通建设中,轨行区物资运输贯穿铺轨、机电安装、土建收尾等多环节。

青岛地铁8号线部分区间隧道坡度高、距离长,最高达28‰。

在这种工况下,传统小平车依靠人工推拉和一般机械制动,容易出现车辆受重力加速、难以稳定控速等问题。

过去每逢运送建材与设备,往往需要四五名工人前拉后推,才能勉强控制车辆,劳动强度大、作业节奏被打断,安全风险也随之累积。

原因——长大坡道带来的惯性与重力叠加,是小平车“溜逸”隐患的直接诱因;而施工现场运输频次高、人员与设备交叉作业密集,使得“偶发风险”一旦出现就可能放大为“系统风险”。

从技术层面看,传统依赖摩擦的机械制动受载荷变化、轨面状态、维护水平等因素影响,稳定性与一致性难以满足高坡度区段需求。

加之工期推进过程中运输任务紧凑,单纯增加人力并不能从根本上解决问题,反而可能形成“高强度作业—疲劳累积—风险上升”的循环。

影响——一方面,安全压力突出。

坡道溜车不仅威胁作业人员安全,也可能造成材料损坏、设备碰撞,影响后续工序衔接。

另一方面,效率瓶颈明显。

多人协同推拉占用了本可投入其他工序的人力,运输效率波动也会影响现场组织。

更重要的是,这类“看似小环节”的短板,往往决定着精细化管理水平:能否把风险控制在源头、把效率提升落到细节,直接体现项目安全生产与管理能力。

对策——针对这一痛点,中铁上投青岛地铁8号线中铁一局项目综合机械班组将“轨行区小平车零溜逸”列为重点攻关目标,并纳入班组创新激励机制,组织一线人员提出改进方案。

班组结合多年作业经验,判断单纯强化机械制动难以满足需求,转而与设备厂家多轮研讨,确定采用“电磁辅助制动”思路:通过速度感应触发自动制动,使制动介入更及时、响应更一致,从控制逻辑上降低对人力经验的依赖。

该方案着眼于“可控速度—自动响应—稳定停车”的闭环管理,强调以技术手段提升本质安全水平。

前景——2025年5月15日,新研制的小平车在坡度最大的闫南区间接受现场测试,涵盖重载1吨下坡与空车溜放等关键工况:当车速超过5公里/小时时,制动系统能够迅速响应,车辆滑行约1米即稳定停住。

测试结果表明,该装置对坡道运输的速度控制更为可靠,为减少人员投入、提升运输组织效率提供了现实支撑。

据现场反馈,应用后运输效率提升超过三倍,人员配置与作业节拍得到优化。

当前,项目部已着手编制《电磁辅助制动小平车管理指导意见》,拟从设备使用、维护保养、操作流程、风险提示等方面固化管理要求,并推动在全线推广应用。

业内人士指出,随着城市轨道交通建设向高质量、安全化、精细化迈进,面向施工现场的“小改小革”正在成为提升本质安全与效率的重要抓手,标准化推广与制度化管理将决定创新成果的可复制性和可持续性。

技术创新是破解工程建设难题的根本途径。

青岛地铁8号线电磁制动技术的成功实践表明,立足实际需求、敢于技术攻关,能够在保障安全生产的同时显著提升作业效率。

这一创新案例为我国轨道交通建设领域积累了宝贵经验,也为其他基础设施建设项目提供了有益借鉴,体现了我国工程技术人员勇于创新、善于解决实际问题的专业素养和责任担当。