说起陕西的煤化工技术攻坚,还得提提陕煤集团在榆林搞的那个电池电解液溶剂DMC项目。把时间拨回到2024年10月,这个项目刚一投产,那数据屏幕上的数字就一直在蹦跶,装置负荷率硬是长时间稳住了高效区间。虽说这是陕西省搞的第一个高纯电子级DMC规模化生产项目,一出来就达标超产了,成了国内同类工艺的重要产能支撑,但谁能想到这事儿其实并不容易。 刚开始那会儿,装置遭遇了大麻烦。精馏系统的换热器老是漏气,搞得设备好几次都非计划停车。再加上废气焚烧系统也因为介质特性老出问题,平均两个月就得检修一次,每次损失可不小。这要是放在市场竞争激烈、价格往下掉的大环境下,不把产量稳住、把成本降下来,项目的市场竞争力肯定得大打折扣。 技术团队仔细一查发现,漏气主要是因为腐蚀性介质把原来的石墨换热器给吃了;而废气处理老是堵也是因为含氯废气在特定条件下结了晶。这就好比衣服穿错了不合身一样,说明高端化工装置在材料科学和系统集成上还得下功夫。 为了把这事给解决了,团队可没少忙活。在治漏气这事儿上,他们打破了常规思维,用碳化硅和特种不锈钢复合方案替代了原来的石墨设备。这下可好了,介质腐蚀的问题彻底没了,设备寿命也长了好几倍。针对废气的堵塞问题,他们又对尾气成分进行了精细分析,把管道布局和工艺参数调了调,有效抑制了结晶形成。 为了省钱又省资源,他们还重新规划了蒸汽管网优化压力匹配,结果蒸汽单耗直接下降了近四分之一;用电设备的负荷曲线也进行了动态调控,单位产品的电耗也跟着降下来了。 现在项目组正琢磨着怎么把凝液余热和杂盐资源化利用起来呢?这其实是在进一步挖掘系统节能潜力推动废弃物循环利用嘛。 榆林化学DMC项目的这一番操作告诉我们:要推动工业高质量发展离不开持续的技术深耕与自主创新。面对产业发展中的共性难题以实际问题为导向开展技术改造这才是正道啊!