问题:固井质量关系油气井全生命周期安全与产能释放。长庆油田开发区块多、井型复杂、作业节奏快,固井一旦出现质量缺陷,轻则返工延误工期、增加成本,重则影响井筒完整性与后续投产安全。全年3000余口井作业量的约束下,如何在“快节奏”中守住质量底线、把返工风险降到最低,成为开年生产的关键考题。 原因:一上,规模化上产要求工程组织更加紧凑,环节衔接更密集,任何设计偏差、材料性能波动或现场操作失误都可能被放大为质量隐患;另一方面,固井作业链条长,涉及设计、浆体配制、设备运行、现场操作与质量评价等多专业协同,过去一些环节易出现“经验依赖”与“过程不可追溯”的问题。要实现稳定高合格率,必须从制度、技术、执行三端同时发力,把质量由“结果检验”前移为“过程控制”。 影响:截至3月8日,长庆固井公司启动后不到20天完成170口井固井作业,甲方跟踪声幅图等评价结果显示全部一次合格,实现“零返工”开局。该成绩直接带来三方面效应:其一,为油田新春生产争取有效工期,减少返工造成的停等与追加投入;其二,以高标准固井质量夯实井筒完整性基础,为后续压裂、试气试油及长期稳产提供保障;其三,年度大规模任务前形成可复制的质量组织模式,提升产业链协同效率,为全年稳产增产提供可预期的工程支撑。 对策:为应对高强度任务,公司提前布置“质量棋局”,突出“硬约束、强监督、可追溯、快闭环”。一是以制度固化标准。新增43条硬性管控措施,覆盖设计审核、水泥浆性能控制、现场关键操作等全链条,将否决性、过程性、结果性指标层层压实到岗位与个人,并与施工有关单位同步签订工程质量责任书,确保“谁主管、谁负责、谁验收”边界清晰。二是以监督压实执行。抽调技术专家组成质量诊断力量,分路巡回一线,对项目部开展“飞行检查”,及时发现苗头性问题并组织纠偏,避免“小偏差”演变为“大返工”。三是以样板带动提升。苏里格气田作为重要作业区块,结合井型特点实行“一井型一对策”,形成区块固井方案;同时把历年问题按“症结—措施—复核”梳理成便携指引,便于现场对照执行。四是以闭环推动改进。对每口井在完工后24小时内组织复盘“回头看”,对发现问题不闭环不收工,推动经验即时沉淀、措施即时更新。五是以标准化提升可控度。部分作业队将管控要求细化为可执行的标准动作,关键环节留痕存档,形成从设计复核到浆体拌制、从下套管到注水泥的可追溯数据链条,以“颗粒度管理”降低人为波动。 前景:从长期看,一次合格率的持续提升并非单一节点的突击,而是管理体系与技术能力共同作用的结果。企业自2011年起持续将一次合格率纳入考核,随着作业规模扩大与标准完善,整体质量水平逐步抬升。面向今年任务,公司提出更高内部目标,并将“全油田零返工”作为努力方向。业内人士认为,实现此目标仍需在三上持续加力:其一,继续强化设计端与现场端的协同校核,提升复杂井况下的方案适配性;其二,推动过程数据标准化与质量评价的前移应用,让风险预警更及时、处置更精准;其三,完善承包商与多工序协作的共同质量治理机制,把“责任共担”落实到每一道工序、每一次交接。
质量稳定源于体系化管理。开年170口井一次合格的实践表明,只有将标准落实到每个环节、责任明确到每个岗位,才能为全年生产提供可靠保障。面对繁重任务,提升管理体系、强化执行力度,是实现高质量发展的重要保证。