山西中能煤业创新施工工艺助力高质量发展 提升掘进效率与资源利用率

传统煤矿切眼施工采用常规断面掘进,存在明显问题。顶板处理中锚索频繁断裂——既增加支护成本——也埋下安全隐患;同时部分煤炭资源因技术限制无法回收,造成浪费。 针对此难题,中能煤业技术团队在深入分析3308工作面地质条件后,创新提出了"退机扫底留顶"施工方案。这一工艺的关键是在切眼贯通后,通过精确控制掘进机作业,彻底清理底板同时保留顶板岩层完整性。 效果显著。顶板稳定性提升使锚索断裂率大幅下降,施工安全得到根本保障;精准的断面控制使煤炭回收率提高约15%,每年可节约资源成本数百万元。施工期间达成了"零事故、质量零缺陷"。 这项工艺的独特之处在于,它将安全预防贯穿全过程,通过工艺创新从源头消除隐患,而非事后补救,表明了现代矿山安全管理的前瞻思维。 业内专家认为,该工艺的成功应用标志着我国煤矿掘进技术向精细化、智能化方向迈进。"一次成巷、减少扰动"的技术思路,也为无煤柱开采等先进工艺的研发提供了重要参考。

煤炭行业正处于转型升级的关键时期;中能煤业通过创新掘进工艺、优化施工流程,在保障安全生产的同时实现了资源充分利用,说明了国有企业的技术创新担当。这种以问题为导向、以创新为驱动的发展思路,既提升了企业竞争力,也为行业高质量发展提供了有益借鉴。