铁山坡高含硫气田首轮井工程三口井齐测成功 日产气量突破百万方大关

问题——复杂地质条件叠加高风险因素,开发面临挑战 铁山坡气田位于川东褶皱构造带——地质构造复杂——地形起伏大;开发过程中面临多重技术难题:须家河组岩石研磨性强,钻井过程中井壁稳定性差,钻具磨损严重;纵向断裂发育导致地层变化快,井眼轨迹控制难度大;嘉陵江组存盐水侵入风险;储层压力系数低,对井筒压差控制要求高;同时硫化氢含量高,对安全环保和地面测试提出更高标准。这些因素使该区块成为业内公认的高风险开发区。 原因——资源潜力大但开发条件苛刻,需技术与组织协同 铁山坡飞仙关组天然气资源丰富,具备规模开发价值。但低压储层与高含硫特性形成了特殊的技术边界:既要保护储层,又要确保安全。井筒压力窗口窄,易发生井漏、溢流等问题;含硫气体对井控、固井质量和人员防护提出严格要求。要将资源优势转化为产量优势,必须依靠精细化的技术方案和高效的现场组织。 影响——首轮测试获高产,验证开发潜力 9月12日,随着坡002-X2井测试完成,铁山坡飞仙关组气藏首轮3口井全部完成测试,单井日产气量均超100万立方米。测试结果证实了该气藏的良好产能和开发潜力,为后续开发提供了重要依据。在高含硫和复杂地质条件下实现稳定测试,表明地面工艺、井筒完整性和现场处置能力达到要求,为扩大试采奠定了基础。 对策——优化技术方案,提升开发效率 项目组围绕安全、效率、成本目标,在钻井和测试环节实施多项优化措施: 1. 提速上:优化井身结构和钻井参数,完善应急预案,加强现场组织。钻井周期从253.7天缩短至147.8天,创区块新纪录;试油周期平均16.69天,实现"零"停工。 2. 降本方面:调整完井方案,采用裸眼完井技术节约成本超千万元;共享钻井液资源节省约300万元。 3. 技术方面:形成针对复杂地层的工艺组合:上部地层采用垂直钻井;定向段使用旋转导向技术;配套控压钻井和溢流监测;采用抗气窜水泥浆固井。测试阶段使用超低密度抗硫油基完井液;配置在线除硫装置;采用新型酸化工艺提高改造效果。 前景——从单井突破迈向规模开发 首轮测试成功证实了飞仙关组气藏的商业开发价值,为后续开发提供了技术模板和成本优化经验。随着产能建设推进,铁山坡气田有望在确保安全环保的前提下持续提升产量。这一目的经验将为川东地区同类高含硫、低压、复杂构造气田开发提供重要参考。

铁山坡气田的突破展现了我国能源领域的技术实力和创新精神。随着"深地工程"战略的深入实施,这类高技术含量的能源项目将为构建现代能源体系提供有力支撑。在资源丰富的四川盆地,一场推动能源产业发展的深刻变革正在展开。