大庆钻探一季度创多项施工纪录 技术创新驱动油气勘探提质增效

问题——当前国内油气勘探开发向深层、超深层与非常规领域加速挺进,井深更大、地层更复杂、风险更集中,钻完井面临超长裸眼段稳定性、硫化氢等安全环保约束以及成本控制压力。

如何在确保安全与质量前提下缩短周期、提升进尺效率,成为油气上游增储上产的关键环节。

春节前后正值生产衔接期,人员组织、设备保障与现场协同也对连续作业提出更高要求。

原因——大庆钻探把“技术创新+管理提效”作为突破口,强调从单点优化转向系统能力提升。

一方面,围绕不同区块的地质差异与风险特征,推行“一井一策”,将井身结构、钻具组合、泥浆性能、参数窗口和应急预案前置到设计与施工全过程;另一方面,强化专家靠前指挥与多级联动研判,通过日常风险会商把问题解决在井下事故之前。

与此同时,打破专业壁垒,推动地质、工程、技术与服务一体化作战,用数据与流程提升决策效率,减少等待时间与重复作业。

影响——多地现场数据体现出提速提效的直接成效。

在塔里木盆地北部戈壁深处,80013钻井队在富源209-H1井二开214.3毫米井段实现单日进尺1968米,刷新企业在该区块日进尺纪录。

面对6075米超长裸眼段、复杂地层与硫化氢风险,队伍以提速目标为牵引,持续优化趟钻效率并实施分级风险研判,实现二开顺利完钻并转入三开冲刺。

川渝页岩油主战场同样表现突出:50010钻井队在陇页1-3H井以34.23天完成5240米井深施工,较设计缩短5.77天,并在保证轨迹精度基础上探索用常规远端工具替代旋转导向,兼顾效率与成本;50263钻井队在平安6H井一开311.2毫米井段以日进尺1010米、一趟钻进尺2137米刷新区域纪录,全井段周期仅5.65天,平均机械钻速达22.66米/小时,通过优选大扭矩马达与高效PDC钻头组合,实现防斜打直、无定向纠斜,为规模化开发提供可复制的工艺模板。

陕晋市场方面,50067钻井队在吉深15-2平01井一开完钻井深1445米,钻井周期4.38天、钻完井周期5.63天,较设计提前4.37天;50220钻井队在吉深15-3平03井试验二开使用旋转导向工具,5天进入A靶点,为后续深层煤层气施工探索方向。

多项指标的刷新,既提升了单井经济性,也为区域产能建设赢得窗口期。

对策——从这些案例看,提速提效并非单一技术“爆点”,而是“制度化能力”的集中体现:其一,针对高风险井段将风险识别与管控前移,形成从井位地质到井下工具的闭环管理,降低非生产时间;其二,通过钻具与钻头组合优化、参数实时调整、趟钻组织改进,提高机械钻速与有效进尺比例;其三,推广一体化协同机制,缩短跨专业沟通链条,提升现场响应速度;其四,以成本与效益并重的思路开展工具替代与工艺选择,在保证质量前提下压降综合成本。

节日期间的连续作业能力同样是重要支撑:西部钻井分公司约700名干部职工坚守一线,技术骨干驻井优化参数、设备人员抢修保供,使生产组织保持“不断档”。

例如平安6H技术负责人连续在岗过年,80013钻井队在严寒中快速完成关键设备维修,体现出保障体系对高效施工的基础作用。

前景——随着非常规资源开发向更深层、更复杂构造推进,钻井工程将更加依赖精细化管理、数字化决策与工具工艺体系迭代。

下一步,若能把已验证的“区块模板”进一步标准化、模块化,形成从设计、施工到评价的可复制方案,并将风险管控、设备完好率、供应链保障纳入同一套指标体系,有望在更大范围内稳定提升效率、降低成本。

与此同时,安全环保约束将长期存在,持续完善硫化氢等高风险工况的监测预警与应急演练,将决定提速成果能否持续转化为高质量产能。

大庆钻探首季的亮眼成绩,充分体现了技术创新与管理提效相结合的强大威力。

在油气勘探开发面临新形势、新挑战的当下,这支队伍以实际行动证明,坚持创新驱动、精细管理、人才支撑的发展道路,就能够在激烈的市场竞争中保持领先地位,为国家能源安全做出更大贡献。

新的征程已经开启,大庆钻探人用奋斗书写高质量发展的新篇章。