黎湛铁路单日清筛创新高 国铁南宁局创新施工模式保障春运安全

问题—— 铁路线路长期处于高强度运行状态,列车荷载叠加雨水冲刷、温湿变化等自然因素影响,道床石砟易混入泥土与杂质并逐步板结,造成排水不畅、弹性下降。

道床“呼吸”能力不足后,轨道几何状态更易波动,列车运行平稳性与安全裕度随之受影响。

进入春运前,客货流量集中释放,对干线通道的设备状态提出更高要求,必须通过集中修、系统修提升线路整体性能。

原因—— 一方面,黎湛铁路作为连接广西与广东的重要通道,承担跨区域旅客出行与大宗货物运输任务,线路设备承载量大、运用强度高,道床污染与疲劳累积速度相对更快。

另一方面,沿线气候湿热、降雨较多,道床细粒物在水分作用下更易聚集并形成板结层,排水条件一旦受限,便可能引发“恶性循环”:积水增加—污染加重—弹性进一步衰减—轨道状态更易失稳。

因此,定期开展大修清筛,通过筛分石砟、清理淤土、回填合格石砟等工序恢复道床结构,是铁路养护中直接面向风险源头的基础性工作。

影响—— 此次在廉江至遂溪区段实施的大修清筛施工,单日完成1285米,刷新广西该项施工纪录,体现了施工组织与装备能力的提升。

清筛后道床弹性与排水性能得到恢复,轨道质量指数(TQI)明显改善,线路对强降雨等不利天气的抵御能力增强,可有效降低因道床状态不良导致的轨道几何偏差风险,为春运期间列车密度提升、运行节奏加快提供更稳固的设备条件。

对黎湛铁路而言,这条通道不仅连接湛江港,也是川、滇、黔、桂等地物资经湛江港进出口的重要运输线,并承担西部陆海新通道干线功能,线路状态的提升将对区域物流效率与通道韧性形成支撑。

对策—— 施工组织坚持“安全第一、质量至上”,通过大机操作手与线路专业人员协同配合,精准控制清筛深度与作业节奏,同步做好线路几何尺寸、道床质量等关键指标的过程控制与验收,确保施工质量可量化、可追溯。

装备方面,650型清筛机集机、电、液、气及计算机控制于一体,能够连续完成筛分、清理、回填等工序,有助于在既定“天窗”时间内提高作业效率、降低人工强度、稳定施工质量。

近年来,随着广西铁路网持续扩展,国铁南宁局加大大型养路机械配置力度,机械装备数量较10年前明显增长,为线路大修由“人海战术”向“机械化、集约化”转型提供了条件,也为在运输高峰前集中提升线路状态赢得窗口。

前景—— 从保障运输安全的角度看,春运既是对运输组织能力的考验,也是对设备状态与维护能力的检验。

随着通道功能不断强化、客货需求持续增长,线路养护将更强调“预防性维修+状态监测+机械化施工”的组合路径,通过科学制定维修计划、优化天窗资源、推广先进养护技术与管理模式,提升设备质量的均衡性与稳定性。

柳州工务机械段表示,后续将继续在黎湛线等区段推进阶段性大修清筛任务,促进线路指标长期保持良好水平,为通道安全运行和运输效率提升提供支撑。

铁路是国民经济的大动脉,其安全运行关乎千家万户。

此次黎湛铁路大修清筛创纪录的实践,不仅展现了我国铁路养护技术的进步,更体现了铁路部门未雨绸缪、主动作为的责任担当。

在春运即将到来之际,这样的基础性工作为保障人民群众安全出行、促进区域经济发展提供了坚实支撑,也为新时代铁路高质量发展写下了生动注脚。