国内油气勘探开发战线传来新的捷报。
近日,大庆钻探西部钻井分公司西南项目部70263钻井队承钻的大安1H37-2井顺利完井,以65.08天的钻完井周期、2.5天的中完转换周期,刷新了浙江油田大安区块深层页岩气开发的施工纪录,充分展现了我国油气勘探开发的技术水平和创新能力。
深层页岩气开发面临多重技术难题。
大安区块地质条件复杂,页岩坚硬、断层发育,对钻井施工的精度和安全性提出了严苛要求。
传统的钻井方式往往效率低下,容易出现井壁不稳定、井控风险等问题,成为制约深层气藏高效开发的瓶颈。
如何在确保安全的前提下,大幅缩短施工周期,提高开发效益,是摆在钻探人面前的重要课题。
大庆钻探此次创造纪录的成功,源于全流程的精细化管理和技术创新的系统应用。
西部钻井分公司西南项目部充分发挥了"统筹中枢"的作用,从方案编制到现场执行,各专业团队明确分工、紧密协作。
他们深化地质工程一体化应用,依托精准的地质数据分析和优化的工程设计,为钻井作业规划了"最优路径"。
在施工前期,项目部对井区岩性数据进行了精密分析,结合邻井实钻资料开展模拟论证,精准预判地质风险并制定了完备的应对预案,为高效施工奠定了坚实基础。
关键工序的突破是此次创纪录的核心所在。
在套管下入阶段,钻井队仅用43小时完成6675米套管的下入,效率远超行业平均水平。
在中完转换阶段,通过提前规划钻井液车辆转运、固井车辆摆放,坚持提前计划、进行油基泥浆替量作业,超前实施、精密协调,最终创出2.5天的最快中完转换周期。
这些突破的背后,是对施工细节的极致追求和对作业流程的科学优化。
数字化技术的应用有力提升了施工效率和安全水平。
70263钻井队采用"钻井参数动态匹配法",根据返砂量实时调整钻压与转速,显著提升了钻头破岩效率。
同时启用"钻井参数实时追踪系统",对井控设备、泥浆性能、固控设备等38项指标进行24小时不间断监测,确保作业安全稳定。
在四开阶段,该队依托控压钻井设备逐步下调钻井液密度,水平段密度最低达1.80g/cm³,实现了低密度快速钻进,大幅提高了机械钻速,有效破解了井壁稳定与井控安全难题。
这一成果对深层页岩气开发具有重要示范意义。
大安区块是我国深层页岩气勘探开发的重要阵地,该区块的高效开发直接关系到国家能源安全和油气供应保障。
大庆钻探此次创造的纪录,不仅为该区块的后续开发提供了成熟的技术经验,也为同类复杂地质条件下的深层气藏开发提供了可借鉴的方案。
随着这一套行之有效的施工工艺和管理体系的推广应用,势必进一步提升我国深层页岩气开发的效率和效益。
纪录的意义不止于“快了多少天”,更在于把复杂地质条件下的效率提升建立在系统能力之上。
深层页岩气开发是一场长期工程,既需要敢闯敢试的创新,也需要精益求精的标准与协同。
把一次突破沉淀为可复制、可持续的作业体系,才能让更多“关键工序”的进步,转化为能源增供的确定性成果。