冷热冲击试验箱突然罢工,原因可能是制冷系统出现问题。尽管这类设备看起来高大上,但核心任务只有一个:在极短时间内让材料经历从高温到低温的剧烈变化,再回到高温状态。如果制冷系统不工作,测试就彻底停止了。下面我们来分析一下这种情况下最常见的两种故障场景。 这台冷热冲击试验箱的故障可能是因为电气控制切换器出现了问题。别急着把压缩机拆开,90%的情况是控制回路出了问题。首先检查一下压缩机是否还在转动,听一听有没有继电器吸合的声音,测量一下电源电压和电流是否稳定。如果继电器卡住了,热气旁通电磁阀就会失效,冷媒直接从高温侧流到低温侧。 继电器卡住后,整个机组就会失去正常功能。这个时候可以使用肥皂水和检漏仪一起检查阀杆有没有裂缝,如果发现裂缝就直接更换电磁阀并补氟,设备就会恢复正常工作了。 排除电气问题后,我们再来看一下压缩机本身的情况。压力表能告诉我们不少信息:如果低压侧和高压侧的压力都偏低,同时输出管温热、输入管冰凉、表面没有结霜,那就是R23泄漏了。 给压缩机加注R23时需要注意不要过量或者不足。先抽真空再慢慢加注到铭牌标定的克数上。如果加氟过量或者不足都会导致压缩机噪音大、电流波动。加完氟之后用电子秤复核一下误差,如果误差超过5%就重新抽空。 总结一下排查思路:先排查电气故障再排查机械故障;先检查低压侧再检查高压侧;继电器、电磁阀和压力表是三个关键指标;找到泄漏点后要先更换零部件再补氟;最后确认电流、电压、声音都正常后才能通电测试。 按照这个流程走一遍,冷热冲击试验箱基本就能满血复活了。下次再遇到这种问题你也能从容应对了。