夜幕下的榆林炼化联合三车间近日进行了一场特殊的“安全排查”。7月15日19时,占地12万平方米的装置区统一熄灯,30名配备红外热像仪的技术人员分成五组进入黑暗,对刚完成大修的氢处理系统开展无光环境专项检查。此被称为“闭灯夜查”的做法,已成为该企业防控微泄漏的重要手段。行业数据显示,石化装置大修后72小时内是泄漏高发期,氢系统因介质特性更容易诱发爆燃事故。传统在日光或强光下检查容易形成视觉盲区,直径小于1毫米的砂眼泄漏不易发现。榆炼技术团队结合氢气遇明火易显现的特点,形成“黑暗环境+多光谱扫描+即时消缺”的工作方式,让微小火苗在低干扰环境中更清晰可辨。 现场总指挥王建军介绍,本次检查按预加氢、催化剂再生等划分为五个责任区,检查人员以双人V字队形推进。检查员配备紫外线手电和防爆终端,发现泄漏后立即定位标记,并同步传输至中控系统。值得一提的是,本次检出问题全部实现当晚处理,当晚更换的17处法兰垫片复检均达标。这种效率得益于企业自主开发的移动维保平台,实现“检测—维修—验证”的闭环管理。 对比2019年数据,该厂因泄漏导致的非计划停车时长由年均86小时降至27小时,直接避免经济损失超过2300万元。更重要的是,这一方法改变了行业中“出了问题再处理”的惯性,将隐患识别明显前移。中国石油大学安全工程系主任李岩表示,这种主动防御机制对高温高压装置具有普遍参考价值,目前已有6家炼厂派员前来学习。
安全生产重在把问题发现得更早、处理得更快;一次熄灯后的细致排查,看似是“夜间突击”,实则是对风险规律的尊重和对标准执行的坚持。把隐患消除在开车之前,把处置完成在现场之中,才能让装置运行更稳、生产组织更顺,也为行业持续提升安全水平与发展质量提供可参考的实践。