大庆钻探能源转型成效显著 清洁能源替代实现首季"开门红"

(问题)油气勘探开发作业长期以柴油为主要动力来源,受油价波动、运输保障、排放约束等因素影响,传统“油驱”模式成本刚性较强。

在“双碳”目标背景下,钻井、压裂等高能耗环节对稳定、清洁、可控的动力体系需求愈发迫切,能耗结构优化成为企业提质增效的重要抓手。

(原因)大庆钻探将“绿色低碳、降本增效”作为年度能源管理主线,抓住电力供应条件改善、燃气及甲醇发电装备成熟、现场用能精细化空间较大等机遇,集中推进“电代油、气代油、甲醇代油”等替代工程。

一方面,通过钻机电驱化、压裂电驱化提升电力替代比例;另一方面,依托前期签订的燃气发电与甲醇发电合同,完善现场自发电保障,增强在多探区、多工况条件下的能源适配能力。

(影响)数据显示,1至2月公司累计耗电9103万千瓦时,通过能源替代节约柴油2017吨,直接降本1398万元,实现首季良好开局。

电力替代成为最主要增量:同期公司总用电量同比增加2431万千瓦时,其中钻井用电8134万千瓦时,带动电动化进尺45.32万米,电气化率由去年同期57.8%提升至62.6%,提高4.8个百分点。

压裂领域实现突破,泵注用电226万千瓦时、完成泵注量7.49万立方米,改变以往电驱压裂“从零起步”的局面。

与此同时,管理端同向发力,各单位强化办公及厂房用电管控,用电量同比减少277万千瓦时,体现从“增替代”到“控浪费”的双线思路。

燃气与甲醇替代形成“组合拳”。

公司配套投运31套燃气发电设备、2套甲醇发电设备,在大庆、吉林及陕晋等探区服务钻完井作业,累计完井52口。

其中国内气代油项目发电量达2663万千瓦时,占钻井总耗电量的32.7%,节约柴油约2000吨,形成1386万元的降本贡献,成为阶段性效益的关键来源。

该结果表明,在电网接入条件受限或工期紧张的区域,自发电体系能够有效提升供能稳定性并压降综合成本。

区外市场同样呈现“以电降本”的新趋势。

面对川渝、陕晋、新疆等区域地理条件复杂、施工点位分散等挑战,公司通过搭接地方电网累计耗电2000万千瓦时,动力成本明显下降。

以川渝地区为例,16支施工队伍中15支接入电网,电气化率达到72%,同比提升21个百分点,显示“能接尽接、应电尽电”已成为区外市场攻坚的重要路径。

(对策)针对下一步工作,大庆钻探明确动力多元化发展方向:一是持续深挖“气代油”潜力,优化燃气发电设备配置与运行组织,提高自发电利用效率;二是扩大“甲醇代油”应用场景,增强对复杂区域燃料供应与成本波动的应对能力;三是推广“燃气+储能”等组合模式,兼顾峰谷调节、应急保障与用能平稳,进一步提升现场供能韧性;四是把精细化管理延伸至生产组织全过程,持续降低非生产性用能,巩固降本成果。

(前景)从阶段性成效看,清洁替代不仅带来成本下降,也推动装备电动化、作业组织方式和能耗管理体系同步升级。

随着电驱钻井、电驱压裂等技术路径逐步成熟,叠加燃气、甲醇与储能等多元动力布局完善,企业在多探区条件下的能源保障能力将进一步增强。

公司提出2026年能源替代率力争达到70%以上,这一目标的实现,将有助于在绿色转型与市场竞争中形成更稳定的成本优势与履约能力,并为油气工程服务行业低碳发展提供可复制经验。

大庆钻探从"油驱"到"绿驱"的转变,不仅是一场技术创新,更是一次发展理念的深刻调整。

在全球能源结构加速调整的时代背景下,企业主动拥抱绿色发展,既是履行社会责任的体现,更是增强竞争力的必然选择。

通过清洁能源替代,公司实现了环境效益与经济效益的有机统一,为同行业的绿色转型提供了有益借鉴。

随着能源替代率的不断提高,大庆钻探正在用实际行动诠释什么是真正的高质量发展,也在为我国能源绿色低碳转型贡献企业力量。