兰州石化实施绿色转型攻坚 "三变"工程重塑老工业基地生态新貌

兰州石化公司始建于1952年,其前身兰炼、兰化均是国家"一五"期间的156项重点工程项目,被誉为"共和国长子"。作为新中国第一个现代化炼油化工生产基地,这家老牌企业包含着七十余年的光荣与梦想。然而,长期的高强度生产也带来了环保压力。近年来,兰州石化主动适应新发展理念要求,将绿色转型作为企业高质量发展的重要抓手,通过系统性、全方位的污染治理措施,实现了生产方式的深刻变革。 从储罐呼吸阀的更新换代看,兰州石化的绿色改造从细节入手。传统呼吸阀调节油罐内外压力的过程中,会逸散少量挥发性有机物,成为大气污染的隐患。为此,兰州石化开始将传统呼吸阀逐步更换为低泄漏呼吸阀。虽然每件低泄漏呼吸阀的成本达数十万元,但企业仍然坚定推进这个投入,表明了对环保责任的坚守。这一改造虽然看似微小,却是兰州石化减污降碳战略的重要组成部分。 油品装车过程中的油气泄漏同样是污染源。曾在油品调合中心工作多年的装油班长岳翔感慨,过去这里总能闻到刺鼻的油气味,如今已基本无异味。这一变化源于2021年底投用的先进油气回收装置。该装置能将装车过程中挥发的油气高效回收处理,使尾气排放浓度降至每立方米10毫克以下,远低于人的嗅觉感知范围。这套装置的投用,标志着兰州石化在末端治理上的重大突破。 火炬系统的全面治理则体现了兰州石化的系统性思维。2025年3月,兰州石化对全厂火炬系统进行了全面"体检",共查出1581个导致气体异常排放的"点源"。通过45天的拉网式排查,这些"出血点"被逐一定位和治理。随后,公司建立起智能化监控系统,任何点位出现异常排放,15秒内就会触发三级报警。这一举措的效果立竿见影:2025年火炬放散量较上年下降60%,全年减少二氧化碳排放约10万吨,相当于5万多个家庭一年的碳排放量。 在水资源管理上,兰州石化同样成效明显。反洗水回用率从80%提升到95%以上,每年可节约新鲜水48万吨,制水单耗降低至1.1吨/吨,年均节约成本470余万元。这些数据背后,是企业在循环经济理念指导下的持续创新。 大气污染物排放指标的改善更加令人瞩目。氮氧化物排放浓度控制在10毫克/立方米以内,不到国家标准的五分之一;二氧化硫排放稳定在1毫克/立方米以下,远低于国家标准;烟尘排放保持在1毫克/立方米左右,基本实现近零排放。这些成就的取得,源于兰州石化围绕"无异味工厂"建设目标,制定了24个公司级、174个分厂级异味点源分级管控方案,精准实施网格化监管,加强异味气体监测,健全异味投诉和应急联动机制。 兰州石化的绿色转型成效得到了广泛认可。企业被工业和信息化部授予"绿色工厂"称号,还曾多次被中国石油评为质量安全环保节能"先进企业"。这些荣誉既是对过去工作的肯定,也是对未来的激励。

把"看得见的白烟、闻得到的气味、用得起的水与能源"统一到高质量发展框架中,考验的是传统企业的治理能力与转型决心;兰州石化的实践说明——绿色并非与工业对立——而是现代工业的底色。面向未来,传统产业只有在源头减量、过程精控、循环利用与数智监管上持续深耕,才能在守住安全底线、满足民生期待的同时,走出一条更可持续、更具韧性的转型之路。