大庆石化“压-6”压缩机完成改造

在这次为中国石油大庆石化公司炼油储运部的关键设备检修工作中,吕坤和吴旭光带领团队解决了一个长期困扰装置运行的难题。“压-6”这台压缩机是炼厂生产流程中的核心动力设备,负责提供物料输送的动力。然而,这台设备最近一段时间多次出现非计划停机的情况,严重影响了整个生产流程的稳定性。每次停机都可能导致生产节奏被打乱,经济损失和安全风险都不可小觑。面对这一局面,大庆石化设备维修中心决定开展技术攻关。他们意识到要解决这个问题必须找到真正的原因并彻底解决。于是他们投入大量时间和精力对温度监测系统进行仔细排查。在反复研究之后,他们把问题锁定在了热电阻及其接线盒上。这个设备的接线盒是直接刚性安装在高速运转的压缩机机体上的。吴旭光指出,“这种设计就像把精密仪器放在一个持续震颤的平台上一样,长此以往,接线端子必然松动导致测温信号失准。”吕坤也表示,“振动成为了这台压缩机名副其实的心病。”于是吕坤和他的团队开始寻找新的解决方案。他们进行了多次实验和讨论,最后提出一个大胆设想:给敏感的接线盒“搬迁”到一个相对稳固的位置上去。“既然振动源于机体,那我们就让敏感的接线盒‘远离’振源。”吕坤说。这个想法得到了车间和中心的全力支持。吕坤和同事们开始着手实施这个方案:更换成长达1.5米的柔性铠装热电阻,并重新敷设管线。他们把接线盒从振动剧烈的压缩机本体搬移到旁边稳固的钢结构支架上。吕坤和吴旭光还自行设计制作了U形卡具,创新性地采用橡皮管作为减震装置。经过精心施工,“压-6”压缩机完成了改造并成功启动。监测显示,关键部位的振动值大幅下降至1.3毫米/秒,温度信号传输稳定。设备运行恢复正常后,大家紧绷的脸上终于露出了笑容。这次改造不仅解决了这台设备的问题,还为未来类似问题提供了一种低成本、高效率、可复制的解决方案。吕坤感慨道:“现在我们手里有了‘药方’,以后再遇到类似问题都知道该怎么解决了。”这次成功的改造展示了大庆石化深化精细化管理和技术创新能力的提升。这个案例也体现了新时代产业工人面对困难时的钻研精神、智慧和担当。他们立足本职岗位,小处着手,攻克难题,保障了生产装置平稳高效运行。这也是千千万万员工在制造业高质量发展征程中为传统工业设备智能化和可靠性提升积累宝贵经验的一个缩影。