济南地铁6号线弱电工程的质量管理实践就很好地诠释了“精益求精、持续改进”

南京那边开了2025年度工程建设质量管理小组的交流会,济南地铁6号线弱电3工区搞出来的一个成果,因为质量好,大家都挺关注。他们那个“质量之心”QC小组提的《提升电缆托架安装质量》课题,评比下来拿了工程施工优秀QC小组一等成果奖。这事儿不光说明施工队在干活的时候很在意品质,还能给别的工地当参考。现在大家建地铁、修轻轨正热火朝天,干得快、干得好才是硬道理。电缆托架是地铁弱电系统的重要配件,要是装不好,以后设备容易坏,工程的寿命也受影响。不过实际干活的时候,因为工序复杂、对精度要求又高,托架的合格率老是忽上忽下,甚至返工率还挺高,这成了拖进度、碍质量的麻烦事儿。 “质量之心”小组为了破这个局,用的是那种系统的办法。他们老老实实地照着“计划—执行—检查—处理”(PDCA)这一套流程走,把人干活、机器使、材料选、方法用、环境看、检测做这六大块都给纳入进来。开了十几回专题会死磕到底,用鱼骨图和要因分析这些科学工具去刨根问底。最后他们把问题到底出在哪给找出来了:冲击钻钻不准、扭矩扳手拧得不紧、螺栓的位置老是歪等一大堆末端原因。 摸清了路子之后,小组就拿出了一系列的新招儿和优化工艺的法子。换上带限位功能的钻头、高精度的扭矩扳手还有帮忙定位的工具后,孔打得一样深、螺栓拧得劲儿正好、位置也准了。这样一来,一次验收的合格率一下子从活动开始时的83.91%涨了上去,稳稳当当地到了98.09%。返工的次数也少了好多,总共给工期省下了21.27天。不光是工程实体质量变好了,材料没浪费人力也没瞎忙活,钱也省了不少。 从行业的角度看这次获奖挺能说明问题:质量管理小组在帮着工程往细处做、往规范处走方面功劳不小。以后大家搞基建都在向着智能化和绿色化发展,对工艺的精度和质量的稳定要求只会越来越高。像QC小组这样把大家聚在一块儿攻克难题的做法,已经成了提高整个行业技术和管理水平的重要路子。济南地铁6号线的做法证明了一点:只要盯着问题干、拿着数据说话、靠创新开路,就能把那些大家都会碰到的难关给拿下。 往后全国的地铁网肯定还得扩,工程质量管理方面肯定会有更多新玩意儿出来。这个课题攒下来的经验和方法以后完全可以拿去别的地方用用。这也能带动更多的工程队伍去搞创新、去攻克技术难关,给咱们国家的基建发展添把劲儿。 质量是工程的命根子,创新是发展的第一推动力。济南地铁6号线弱电工程的质量管理实践就很好地诠释了“精益求精、持续改进”这种工匠精神在现在工程建设中的价值。它不光是技术上的一次突破也是一种行业文化的体现——不管效率有多高、规模有多大,质量始终得摆在第一位。咱们国家以后搞工程肯定得往高标准、高品质的方向走下去。像这种敢想敢干的创新精神和责任担当会给城市发展打下结实的底子,也能让老百姓过上更安全、更方便、更长久的公共生活。