安徽合肥LNG储备站双罐同步顶升成功 能源应急保障能力再升级

当前,城市燃气保障面临的突出问题,是需求峰谷差扩大与供应不确定性叠加:冬季取暖、工业生产用气集中释放,叠加寒潮等极端天气可能引发短时激增;同时,天然气供应链条长、环节多,一旦上游资源波动或运输受限,城市末端保供压力随之上升。

提升本地应急储备与调峰能力,已成为完善城市能源韧性的重要抓手。

从原因看,天然气在城市能源结构中的比重持续提高,居民生活、公共服务、工业用能对其依赖度增强,单纯依靠管网外来气“即供即用”的保障方式,难以完全覆盖极端情况下的波动风险。

因此,加快建设应急调峰储备设施,形成“平时保运行、峰时保民生、急时保安全”的储配体系,是提升城市治理能力的现实需要。

作为安徽省重点能源工程,合肥(庐江)LNG应急调峰储备站选址庐江县龙桥镇,一期新建2座5万立方米LNG储罐及配套管线,建成后将推动合肥市LNG应急储气能力实现明显跃升,与既有储罐体系形成互补,增强区域调峰支撑能力。

此前,相关企业自2008年以来在肥东、肥西、长丰等地陆续建成投产5座LNG储罐,已形成一定规模的储气调峰能力,本次项目的推进将进一步补齐体系短板、提升联动效率。

在工程建设层面,此次完成的“双罐同步顶升”属于大型LNG储罐施工中的关键环节。

1月22日上午,两座总重800多吨的拱顶钢结构在气压作用下平稳上升,并与距地29.6米高的罐顶承压圈实现精准对接。

业内人士指出,气压顶升工序技术复杂、风险高,直接影响储罐长期密封性、保温性和安全运行能力;而两台储罐同步实施,对设备能力、协同组织、测量控制与风险管理提出更高要求。

此次作业采用全自动气压顶升工艺,结合拱顶气顶升自动测量控制系统,并通过高速通信实现数据实时传输与动态校准,相当于为拱顶安装“实时平衡与纠偏”机制。

在两个半小时的顶升过程中,单罐水平偏差控制在150毫米内、环向偏差小于100毫米,确保对接精准;同步作业相较传统单罐顶升模式,整体效率提升超过四成,为后续焊接及罐体施工争取了窗口期。

这一节点的影响,首先体现在工程进度与质量控制上:关键工序一次成功,有助于降低返工风险、缩短工期并提升工程可靠性。

更重要的是,它向城市能源治理释放出积极信号——通过完善储气设施与调峰系统,可有效应对冬季用气激增、资源阶段性紧张以及极端天气带来的供应压力,增强城市在突发情况下的保障能力与抗冲击能力。

与此同时,储备设施还将提升调度灵活性,支持“削峰填谷”,推动燃气系统运行更平稳、更经济。

针对工程建设的高风险特性,该项目在对策上突出“安全与质量前置”。

项目引入智慧工地管理体系,围绕人员、设备、环境、工序等要素进行数字化管控:通过沉浸式场景开展安全教育培训,推动风险识别从“经验判断”向“场景演练”延伸;建立多重隐患排查机制,强化对违规行为与风险点的及时发现与闭环整改;对特种作业人员实施信息化管理与核验,压实岗位责任;同时依托传感器对环境指标和设备状态进行集中监测,提高风险预警和现场管控能力。

项目还同步推进数字化交付,构建可视化仿真模型,为后续智能运维、精准调度提供数据底座,推动“建管运”衔接更顺畅。

展望下一步,随着储罐主体结构关键节点完成,工程将进入焊接、保冷、管线联接及系统调试等阶段,施工质量与进度仍需在高标准约束下稳步推进。

从更长周期看,LNG应急调峰储备站的投运,将与既有储罐设施共同构成更具韧性的城市天然气保障体系,有望在迎峰度冬、应急处置和区域协同保供中发挥更大作用。

与此同时,数字化手段的深入应用也将推动燃气行业从“事后处置”向“事前预防、在线管控”转变,为城市安全运行提供更可持续的技术支撑。

合肥庐江LNG储备站项目的推进,是我国能源基础设施建设向更高层次发展的生动体现。

从技术创新的突破到智慧工地的构建,从储备能力的提升到供应保障的完善,该项目充分展现了在新发展理念指导下,能源企业如何通过科技进步和管理创新来应对能源保障的挑战。

随着项目的持续推进和最终投产,这座"能源保障压舱石"将为长三角区域经济社会发展提供更加坚实的能源支撑,为建设更加安全、高效、绿色的能源体系作出新的贡献。